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小技改撬动大提升
来源:4001老百汇net官网作者:--日期:2025-08-13浏览:2060次

凌晨三点,吉林能投白山分公司1号炉锅炉给粉平台运转层灯火通明,设备部王玮紧盯着B2给粉机联轴器,手里的百分表在金属表面小心地移动,“中心找好了!”他抹了把汗,声音里带着一丝疲惫后的兴奋,眼前这套全国首例的并联小给粉机系统,正在经历投运前最后的“体检”。


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图 | 全国首例300MW机组并联小给粉机改造全景



谁能想到,正是这场看起来“修修补补”的小改造,1号机组在低质煤掺烧、热值低于设计值的情况下,稳稳当当扛住300MW满负荷连续运行的考验,成功达到了改造的预期目标!

破题,当老机组遇上新电价机制

“容量电价来了,这对咱们设备的灵活性和可靠性,可是场硬碰硬的考验!”该公司负责人在周例会上指着屏幕中的图表,语气凝重。自2024年容量电价机制实施以来,入炉煤质偏离设计值就成了卡在老机组“嗓子眼”的难题。当电力市场电价按峰谷平时段结算时,设备“使不上劲”出力不足,常常眼睁睁看着收益溜走。怎么办?该公司迅速成立攻关小组,把影响机组发电能力的因素翻了个底朝天,并向科研院所的专家请教,一番论证下来,一个“投资少、见效快”的方案脱颖而出:在原有给粉系统旁边,并联安装8台微型给粉机。该方案的巧妙之处在于“主辅协同供粉”,专门解决低质煤燃烧不稳的“老大难”,这在全国火电行业,还是头一例。

攻坚,8台“小个子”的逆袭之路


走进白山分公司改造现场,8台银灰色的“小个子”给粉机,严丝合缝地嵌入了原有系统。它们的启停曲线,都经过了无数次仿真测试的打磨。


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图 | 设备部锅炉班长王保君正在对小给粉机系统进行日常巡检


机控班的唐子喻,随身携带的《逻辑保护白皮书》都翻得卷了边。调试联调的关键时刻,一台小给粉机突然发出刺耳的蜂鸣声!小唐立刻趴到控制柜前,拿起听针贴在轴承座上仔细听辨:“是齿轮啮合误差!”整个团队的心都揪紧了。他们连夜翻遍库存,找出备用齿轮,一遍遍研磨、调整……直到凌晨四点,那恼人的异响才终于彻底消失。

蝶变,提升负荷背后的效益密码

“咱们装上这8台小家伙的目标很明确,在现入炉煤质的基础上,把机组负荷能力再提高10%,把高峰时段的每一度电都‘抢’回来!”在技改总结会上,该公司负责人的话掷地有声,大家伙儿心里热乎乎的。结果振奋人心,改造后该公司高峰时段单机年发电量增加了1296万千瓦时。按边际收益每度电3毛钱算,一年里高峰时段按432小时估算,单机年收益就能增加约390万元,还有旋备分摊考核减少约130万元……这一笔笔账算下来,每年单机改造收益就能达900余万元。

随着技改进度表稳步推进,2号机组的改造也已提上日程。更大的蓝图正在展开——优化燃煤掺烧的方案已进入试验阶段。接下来,还要测试不同热值煤种下锅炉的带负荷能力,看看这次改造后,锅炉对煤种的适应能力到底增强了多少,经济性还能挖出多大潜力。这意味着,当同行们还在为煤价起起落落发愁时,该公司已经通过这样的技术创新,悄悄筑起了一道应对燃料成本的“护城河”。

这组不起眼的“小个子”给粉机,不仅为该公司服役多年的老机组注入了强劲的新活力,更在悄然改变着游戏规则——当整个行业还在观望那些动辄投入巨大的技改项目时,我们正在用“四两拨千斤”的巧劲证明,在奔向“双碳”目标的路上,传统火电的转型密码,往往就藏在每一次对技术细节的极致打磨之中。



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